樓主
隨論超版 隨論編輯 TA的每日心情 | 開心 2022-6-6 12:22 |
---|
簽到天數(shù): 5 天 [LV.2]偶爾看看I
|
用匠心鑄造國產(chǎn)好機床
——記毅興公司工程師、中試部副總伏江濤
隨州日報特約記者 彭曉華 程淇
10月8日,湖北毅興智能裝備有限公司廠房內(nèi)機器正在不停運轉,公司中級工程師、中試部副總伏江濤正帶領技術團隊對新設計的機床進行幾何精度、切削性能、穩(wěn)定性和壽命測試,技術員一邊仔細觀察機床測試反應,一邊詳細記錄各項實時數(shù)據(jù)。
“只有盡可能全面地發(fā)現(xiàn)問題,才能讓產(chǎn)品更加成熟完善?!狈瓭f。
伏江濤從事機床設計研究10多年,憑著一股鉆勁兒,成功申請個人主導的機床專利設計32項,先后獲得隨州市“愛國愛崗先進人物”“隨州市拔尖人才”等榮譽稱號。
看到差距,誓與先進比肩
2003年,伏江濤來到深圳萬達安公司(毅興集團子公司)從事機床設計。當時公司處于機械制作產(chǎn)業(yè)鏈下游,先進設備全靠采購。
“老師備課本上畫的鉚釘是海外產(chǎn)的凸輪式自動車床做的,五金店里賣的螺絲是臺灣產(chǎn)的打頭機搓牙機做的?!狈瓭貞浀?,“當時市場上的加工設備被日本等地壟斷,一臺設備動輒數(shù)萬元,甚至上十萬元?!?
難道不能自己做機床,做出和日本機床一樣響當當?shù)闹袊放??畢業(yè)于機械設計及制造工程專業(yè)的伏江濤被公司老板聶仁豪委以重任,全面負責車床設計、加工等工作。
公司從鉚釘組合機起步,嘗試自主研發(fā),僅用4個多月時間就順利完成首臺機器的制作。機器成功投產(chǎn)后,開始批量接單生產(chǎn)。
首次“試水”成功給了公司和伏江濤很大鼓舞,公司隨后從低端螺絲機設計生產(chǎn),到高端數(shù)控車床研發(fā),一路披荊斬棘,發(fā)展壯大。近日,該公司成功入選第三批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)名單。
10多年來,伏江濤先后組織設計、制造了凸輪式自動車床、小型排刀式數(shù)控車床、主軸移動型車銑復合加工數(shù)控機床等系列近30款機型。技術團隊研發(fā)的BS205數(shù)控走心機成功打入此前由日本企業(yè)占據(jù)的市場,填補了國內(nèi)市場空白。
如今,數(shù)控刀塔式車床、臥式加工中心等世界一流精密機床產(chǎn)品,都能夠在毅興智能的車間里自主研發(fā)、創(chuàng)新生產(chǎn),成功突破了外商在高端數(shù)控機床領域的“卡脖子”難題,做出了國產(chǎn)好機床。
“走過很多彎路,吃過很多苦。但趕超日本和歐美數(shù)控機床技術水平,始終是我們奮斗的動力?!狈瓭f。
7年磨一器,技術水平不斷提升
“這就是BS205數(shù)控走心機,我們從2011年開始研發(fā),2017年產(chǎn)品基本定型。”在公司廠房,伏江濤指著機床說,“實際上機床兩三年前就做出來了,一直放在工廠自用,在反復測試比對中不斷改進,待質(zhì)量穩(wěn)定后才推向市場?!?
7年磨一器,此中艱辛可想而知。伏江濤說,BS205數(shù)控走心機市價30萬元左右一臺,公司一個月能賣出約50臺。
2013年,毅興智能落戶廣水,其后發(fā)展迅猛。公司發(fā)展過程中,伏江濤逐漸意識到技術力量方面存在短板。
于是,他和同事們一起學習運用電腦輔助設計、輔助制造。從畫圖、機械常識、積累經(jīng)驗等,伏江濤把自己的“十八般武藝”都傳授給年輕同事。他用制度規(guī)范行為,與同事建立了公司機床設計規(guī)范流程,包含了市場調(diào)查、項目策劃、理論計算等完整的研發(fā)步驟。
公司先后聘請上海機床廠、漢江機床廠、寧夏小巨人等國內(nèi)機床廠優(yōu)秀設計師進行技術指導,參與機床設計、生產(chǎn)、品控等,同時邀請供應商進廠講解數(shù)控系統(tǒng)知識,解決系統(tǒng)在公司使用過程中遇到的問題。公司每年都會派研發(fā)部成員赴北京、上海、深圳等地參加國際機床展,學習了解同行最新機床產(chǎn)品。
一路摸爬滾打,在“請進來”與“走出去”的過程中,公司培養(yǎng)了一大批機床加工、裝配、檢驗、調(diào)試的基層技術員,逐漸有了穩(wěn)定的技術儲備。研發(fā)部從6人逐漸發(fā)展成30多人的技術團隊,伏江濤帶過的工程師也逐漸成長起來,開始獨當一面。
公司設計工程師汪軍跟著伏江濤學習多年后,如今已成長為BS205項目經(jīng)理。如今,此項目已研發(fā)出6個機型的系列產(chǎn)品,一臺機型零配件幾百個。加工材料最小可做到3毫米,加工尺寸穩(wěn)定性可控制到0.01毫米以內(nèi),約為一根頭發(fā)絲直徑的六分之一,移動軸發(fā)展到3軸、5軸和6軸。
服務至上,嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關
2018年,伏江濤從研發(fā)部經(jīng)理升任中試部副總,在產(chǎn)品正式投入市場前,他都要對照機床性能指標、需達到的目的、驗收標準等先行檢測驗收?!皩Ξa(chǎn)品質(zhì)量負責,就是對客戶和公司負責。”伏江濤說。
去年7月,公司一臺刀塔機賣到浙江,客戶對加工刀紋不滿意。公司售前售后部仔細分析制造、裝配、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié),仍找不到問題所在。
“不應該??!機床出廠前都經(jīng)過嚴格測試,且同批次產(chǎn)品,其他客戶都未反映此類問題。”伏江濤心急如焚,派中試部工程師同步參與處理?,F(xiàn)場走訪發(fā)現(xiàn),機床位于該公司三樓廠房中間,三樓同時放有其他幾種機型,且一樓有一臺震動極大的沖床。
伏江濤反復思考后認為,樓板中間不靠近承重梁,剛性不足,且位于震動最集中的地方;一樓沖床啟動后讓三樓地板處于共振狀態(tài),多重因素疊加因而產(chǎn)生振紋。中試部工程師在機床底下設計了橡膠緩沖墊,成功解決了加工刀紋過粗的問題,耐心細致的服務也贏得客戶好評。
機床測試過程中,伏江濤同步開展降本增效工作。通過精密模具、提高鑄造質(zhì)量、優(yōu)化加工參數(shù)等,進一步節(jié)省鑄件粗加工時間,提高效率。
|
|